“以前设备坏了只能等着外委维修,花钱多还耽误时间。现在咱们自己琢磨、自己动手,不仅难题解决了,成本也降下来了!”近日,在南屯煤矿生产服务中心木加工车间,看着重新高效运转起来的大锯床,一位刚完成检修的技术骨干许勇脸上洋溢着自豪的笑容。
面对生产设备老化、外委维修费用高等实际困难,该矿鼓励职工用一双双“巧手”破解生产瓶颈,从技术上求突破、从解难题中控成本,在自主维修的道路上闯出了一片新天地。
作为木加工车间的“核心力量”,大锯床长期高负荷运转,近期出现了切割精度下降、运行异响等顽疾。若按老路子送外维修,不仅周期长、费用高,还耽误生产。为此,生产服务中心迅速组织技术人员、业务骨干等成立攻关小组、集思广益,对大锯床进行了全面“问诊”。
通过拆解检查、查阅大量技术手册、精准分析运行数据,最终锁定了故障根源——内部摇臂锈蚀、轴承运转不畅。维修人员严格按照操作规程,对摇臂进行精细维修,重新校准了传动系统和切割参数,并对整机进行了深度清洗、润滑与调试。目前,这台大锯床已重新投入“战斗”,各项性能指标均恢复至最佳状态。
如果说维修大锯床是一场“外科手术”,那么对废旧电机的整合修复则是一场彰显智慧的“资源重组”。两部报废链子锯电机被维修人员当成了“宝贝”,通过对电机损坏原因、链盘弹簧掉落等问题的深入研究,他们将两部旧链子锯的可用配件拆解、重组、整合,成功“复活”了一部完好的链子锯。
面对装配车间双头车设备出现的夹紧装置磨损、电控程序异常等复杂故障,维修人员克服了专用工具、技术图纸不全等难题,突破夹紧装置修复和电控程序调试的关键技术,实现双头车电焊机自主维修,节约外委费用近万元……
从“送出去”到“自己干”,从“废铁一堆”到“创效宝贝”,该矿正以实际行动诠释着“省下来的就是赚来的”这一理念。这些来自一线的“巧手”不仅解决了生产燃眉之急,降低了运营成本,更在一次次攻坚克难中锤炼出了一支技术过硬、敢于创新的职工队伍。
下一步,该矿将继续深挖内部潜力,扩大自主维修的覆盖面,完善激励机制,让更多职工的“金点子”变成解决问题的“金钥匙”,以更多的“小维修”撬动矿井降本增效的“大效益”。